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講解刮板薄膜蒸發(fā)器組件的改進(jìn)工藝
刮板結(jié)構(gòu)的改進(jìn):
刮板與筒臂的摩擦使得常常需要換,一般周期為一個月。在原來的結(jié)構(gòu)中,由兩條螺栓穿過刮板上兩個孔將刮板固定在刮板槽中,換時要卸掉螺栓。為了方便替換,我們將刮板的固定形式改為懸掛式。在刮板上對應(yīng)原來的孔開出兩個L型槽,安裝刮板時只要將刮板推入刮板槽,并掛在固定刮板槽上的螺栓上就行了,拆卸也方便,大大減小了檢修難度。同時我們將刮板材質(zhì)由聚四氟乙烯改為聚丙烯,節(jié)省了成本,使用周期也增加到4個月左右,增加了使用壽命。
擺臂受力部位結(jié)構(gòu)的改進(jìn):
在刮板式蒸發(fā)器原來的結(jié)構(gòu)中,主要受力面為上下兩個小管的端面, 即一個內(nèi)徑為25外徑為 32mm的環(huán)面,在運行過程中,刮板及刮板架的重量都作用在這一端面,由于端面面積小,在這一端面上產(chǎn)生較大的摩擦力,端面磨損快。運行不到一個月擺臂就不能正常擺動。為了增加其受力面,我們在上下兩個小管上分別增加了一個錫磷青銅套與一個不銹鋼套,通過改造,擺臂的壽命增加至一年同時保護(hù)了蒸發(fā)器筒體,使筒體壽命由原來的八個月增加到兩年左右。
軸頭的滑動軸承的改進(jìn):
由石墨浸四氟材料改為錫磷青銅材料。石墨浸四氟軸承雖然耐堿,但材質(zhì)軟,傳熱慢,易磨損。軸承磨損后,主軸易產(chǎn)生擺動,引起刮板式蒸發(fā)器上端的機(jī)器密封漏氣。同時,造成筒體磨損不均勻,縮短筒體使用壽命。錫磷青銅材料,既耐堿也耐磨,傳熱也快。同時,此種材料比軸頭材料不銹鋼軟,也利于保護(hù)軸頭不被磨損。軸承改為錫磷青銅材料后使用壽命 有由原來的一個月增加到十八個月左右。
沉降時間的改進(jìn):
增加沉降時間,提高了42%燒堿質(zhì)量。42%燒堿黏度大,鹽粒細(xì), 鹽的沉降需要較長時間,在產(chǎn)量增加后,我們相應(yīng)增加了兩個沉降罐, 增加了沉降時間, 使42%燒堿質(zhì)量有了改觀, 42%燒堿主要品率由55.6%提高 到77%。
預(yù)熱裝置的改進(jìn):
生產(chǎn)原料30%燒堿的工藝狀況直接影響42%燒堿的產(chǎn)量、質(zhì)量,我們曾使用沒有經(jīng)過冷卻除鹽的30%燒堿,溫度在80℃左右,但問題是:出料含鹽太多,不便于后序的配堿工作,于是改用經(jīng)過冷卻、沉降除鹽后的30%燒堿,42%燒堿的鹽含量減少,但產(chǎn)量也相應(yīng)下降,不能達(dá)到市場需求。此種情況下,我們組織有關(guān)技術(shù)人員對生產(chǎn)熱平衡進(jìn)行計算,結(jié)合實際情況,選用了螺旋板預(yù)熱器來預(yù)熱30%燒堿。經(jīng)預(yù)熱后,溫度由40℃左右可提高到65-70℃,生產(chǎn)能力提高了30%。
刮板與筒臂的摩擦使得常常需要換,一般周期為一個月。在原來的結(jié)構(gòu)中,由兩條螺栓穿過刮板上兩個孔將刮板固定在刮板槽中,換時要卸掉螺栓。為了方便替換,我們將刮板的固定形式改為懸掛式。在刮板上對應(yīng)原來的孔開出兩個L型槽,安裝刮板時只要將刮板推入刮板槽,并掛在固定刮板槽上的螺栓上就行了,拆卸也方便,大大減小了檢修難度。同時我們將刮板材質(zhì)由聚四氟乙烯改為聚丙烯,節(jié)省了成本,使用周期也增加到4個月左右,增加了使用壽命。
擺臂受力部位結(jié)構(gòu)的改進(jìn):
在刮板式蒸發(fā)器原來的結(jié)構(gòu)中,主要受力面為上下兩個小管的端面, 即一個內(nèi)徑為25外徑為 32mm的環(huán)面,在運行過程中,刮板及刮板架的重量都作用在這一端面,由于端面面積小,在這一端面上產(chǎn)生較大的摩擦力,端面磨損快。運行不到一個月擺臂就不能正常擺動。為了增加其受力面,我們在上下兩個小管上分別增加了一個錫磷青銅套與一個不銹鋼套,通過改造,擺臂的壽命增加至一年同時保護(hù)了蒸發(fā)器筒體,使筒體壽命由原來的八個月增加到兩年左右。
軸頭的滑動軸承的改進(jìn):
由石墨浸四氟材料改為錫磷青銅材料。石墨浸四氟軸承雖然耐堿,但材質(zhì)軟,傳熱慢,易磨損。軸承磨損后,主軸易產(chǎn)生擺動,引起刮板式蒸發(fā)器上端的機(jī)器密封漏氣。同時,造成筒體磨損不均勻,縮短筒體使用壽命。錫磷青銅材料,既耐堿也耐磨,傳熱也快。同時,此種材料比軸頭材料不銹鋼軟,也利于保護(hù)軸頭不被磨損。軸承改為錫磷青銅材料后使用壽命 有由原來的一個月增加到十八個月左右。
沉降時間的改進(jìn):
增加沉降時間,提高了42%燒堿質(zhì)量。42%燒堿黏度大,鹽粒細(xì), 鹽的沉降需要較長時間,在產(chǎn)量增加后,我們相應(yīng)增加了兩個沉降罐, 增加了沉降時間, 使42%燒堿質(zhì)量有了改觀, 42%燒堿主要品率由55.6%提高 到77%。
預(yù)熱裝置的改進(jìn):
生產(chǎn)原料30%燒堿的工藝狀況直接影響42%燒堿的產(chǎn)量、質(zhì)量,我們曾使用沒有經(jīng)過冷卻除鹽的30%燒堿,溫度在80℃左右,但問題是:出料含鹽太多,不便于后序的配堿工作,于是改用經(jīng)過冷卻、沉降除鹽后的30%燒堿,42%燒堿的鹽含量減少,但產(chǎn)量也相應(yīng)下降,不能達(dá)到市場需求。此種情況下,我們組織有關(guān)技術(shù)人員對生產(chǎn)熱平衡進(jìn)行計算,結(jié)合實際情況,選用了螺旋板預(yù)熱器來預(yù)熱30%燒堿。經(jīng)預(yù)熱后,溫度由40℃左右可提高到65-70℃,生產(chǎn)能力提高了30%。